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方案應(yīng)用

ENTRX網(wǎng)絡(luò)化高速在線監(jiān)測系統(tǒng)在全密度循環(huán)氣壓縮機
發(fā)布時間:2011-09-30        瀏覽次數(shù):1450        返回列表

K4003故障診斷應(yīng)用匯報

ENTRX 網(wǎng)絡(luò)化高速在線監(jiān)測系統(tǒng)經(jīng)過機動部、儀表車間、計算機站、狀態(tài)監(jiān)測組協(xié)調(diào)、配合廠家硬件安裝和軟件調(diào)、性能測試,今年初已投入使用。在機組出現(xiàn)異常 時,ENTRX系統(tǒng)在機組故障數(shù)據(jù)的獲取、故障的分析和判斷起到了很大的作用,現(xiàn)將ENTRX系統(tǒng)在全密度循環(huán)氣壓縮機K4003今年二月檢修前后出現(xiàn)的 異常情況的應(yīng)用匯報如下:
今年年初ENTRX系統(tǒng)就投入了試運行,不間斷的采集、判斷機組的運行狀況,同時也采集了K4003在檢修前的數(shù)據(jù):
 


(圖一)

圖一是K4003二對軸瓦(3B、3A,4B、4A)在檢修前后一周的振動趨勢圖

圖二是在檢修前壓縮機聯(lián)軸節(jié)側(cè)軸瓦(3B、3A,4B4、4A)的振動譜圖

圖三是其同一時刻3B、3A的時域波形和軸心軌跡,我們可以看到在譜圖中,其主要成分是一倍頻,時域 波形為典型的正弦波,軸心軌跡為典型的橢圓,而且軌跡集中,不紊亂,K400檢修前振動大的原因主要是轉(zhuǎn)子在存在動不平衡問題。經(jīng)檢修結(jié)果驗證是轉(zhuǎn)子葉片 不均勻的積滿了循環(huán)氣中的粉料。


(圖二)

(圖三)

經(jīng)過二、三天檢修后,(主要是清理葉片中的粉料,更換二付軸瓦)K4003軸瓦的振動明顯好轉(zhuǎn),(見圖一檢修前后振動的對比),但從ENTRX系統(tǒng)采集到的數(shù)據(jù)來看,檢修前、后除了振動幅值發(fā)生變化外,其波形和頻譜也發(fā)生了改變,實際上K4003存在有輕度的磨擦,
 


(圖四)

這是檢修后壓縮機新軸瓦磨合的結(jié)果,這從ENTRX采到的數(shù)據(jù)可以看出,如圖四)

從圖中可以看到在(3B、3A,4B、4A)1X附近存在明顯的邊帶,其軸心軌跡紊亂(如圖五),但由于其幅值很小,不會對壓縮機的運行造成影響,隨著時間推移,會慢慢消失。
K4003開車后,工藝投料不久,現(xiàn)場表出現(xiàn)壓縮機聯(lián)軸節(jié)側(cè)軸瓦振動偶然報警,如且在DCS上偶然也 有振動上升的記錄,由于ENTRX采集速度近似實時,通過設(shè)定幅值門限的方法,輕松采集到了在DCS上無法記錄到的振動短時上升的數(shù)據(jù),如圖六所 示:3B、3A、4B、4A四個測點的振動在很短的時間內(nèi)同時都有一上升和下降并恢復(fù)到原有值的一個過程,歷時10秒鐘,其主要成分為1X,從其對應(yīng)的波 德圖(如圖七所示)我們可以看出,各測點的相位在幅值發(fā)生變化時,同時也發(fā)生變化,說明轉(zhuǎn)子原有的振動高點的位置發(fā)生了變化。通常情況下,穩(wěn)定的轉(zhuǎn)子其高 點在短時間內(nèi)是不變的,出現(xiàn)這種情況的可能性無非是轉(zhuǎn)子受到了外力的瞬態(tài)擾動,使其高點發(fā)生瞬態(tài)轉(zhuǎn)移,一旦消失,則恢復(fù)原狀。如:外物對轉(zhuǎn)子的瞬態(tài)的打擊 等,根據(jù)K4003壓縮機工作介質(zhì)可能存在粉料結(jié)塊的特點,我們認為振動的原因是工藝狀況引起的,壓縮機不存在機械故障,通過對工藝操作的調(diào)整,這種情況 的振動現(xiàn)象目
 


(圖五)

(圖六)
前已消失,由于我們通過ENTRX系統(tǒng)即時、有效獲得了機組振動的相關(guān)數(shù)據(jù),對機組機組出現(xiàn)的故障很快得到正確分析結(jié)果,免去了停車檢查所造成的損失,保證了機組的聯(lián)續(xù)運行。

(圖七)

在上述故障消失后一個多星期,K4003壓縮機聯(lián)軸節(jié)側(cè)軸瓦振動再次出現(xiàn)偶然報警(因于K4003的 振動一直是比較小的,所以當時報警值設(shè)定在40uM),如且在DCS上偶然同樣有為K4003的振動一直較小,所以振動報警值設(shè)定在40Um),而且在 DCS上偶然同樣有振動上升的記錄,但報警原因同樣不明。根據(jù)ENTRX系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)的趨勢圖(如下圖八)

(圖八)

只有3B才出現(xiàn)較大的、瞬間上升的振動,而3A、4B、4A則沒有,并且振動大出的現(xiàn)時間極短,這與上次發(fā)生的情況從機理上有明顯不同,其對應(yīng)的波德圖(如圖九所示)

(圖九)

3B、3A、4B、4A各測點對應(yīng)的相位沒有任何變化,根據(jù)以上數(shù)據(jù)的分析,因此我們認為出現(xiàn)振動大 引起報警的原因同樣與機組機械部分無關(guān),最大的可能是位移傳感器受外界高頻信號干擾所至。由于明確了故障原因,做到了心中有數(shù),考慮到不因誤動作而引起機 組跳車,有關(guān)部門采用了臨時摘除振動連鎖的辦法,從而保證了裝置的安、穩(wěn)、長運行。

以上是ENTRX系統(tǒng)在安裝、調(diào)試后應(yīng)用的其中一例。ENTRX系統(tǒng)我們正在學習、使用中,為使ENTRX系統(tǒng)在大機組故障診斷中得到更好的應(yīng)用,除了監(jiān)測人員自身的努力外,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門對這項工作的重視和關(guān)懷是分不開的。


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