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應(yīng)用案例
烏江水泥廠2號(hào)窯尾高溫風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能改造工程紀(jì)實(shí)
 
    由于世界能源緊缺,煤、電、油等能源價(jià)格不斷攀升,能耗高已嚴(yán)重制約企業(yè)的生存和可持續(xù)發(fā)展。近幾年變頻調(diào)速的優(yōu)越性和節(jié)能效果已在低壓變頻器的運(yùn)用中得到充分體現(xiàn),同時(shí)高壓變頻技術(shù)的日趨成熟,并逐步在冶金、化工、電力、建材等眾多行業(yè)中得到了推廣和應(yīng)用。我公司作為貴州省清潔生產(chǎn)的試點(diǎn)企業(yè),節(jié)能降耗勢在必行。公司各部門根據(jù)各自在操作、運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備可靠性、控制、節(jié)能和管理等方面對公司工藝控制復(fù)雜、設(shè)備維護(hù)量大、故障率高;電氣控制復(fù)雜、耗電量較高、有較高的節(jié)能空間的設(shè)備進(jìn)行了調(diào)研和可行性分析,確定將2號(hào)窯尾高溫風(fēng)機(jī)(1250kW/6kV)高壓電機(jī)作為第一批變頻節(jié)能改造設(shè)備。
一、高溫風(fēng)機(jī)變頻改造的可行性分析
1、高溫風(fēng)機(jī)的運(yùn)行現(xiàn)狀:
    公司2號(hào)窯高溫風(fēng)機(jī)電機(jī)為1250kW/6kV高壓電機(jī)。該設(shè)備原設(shè)計(jì)采用襄樊大力工業(yè)控制有限責(zé)任公司生產(chǎn)的液體電阻起動(dòng)調(diào)速器進(jìn)行調(diào)速(即水電阻調(diào)速),在應(yīng)用水電阻調(diào)速控制的過程中,存在以下幾個(gè)方面的問題:
    1)轉(zhuǎn)子部分仍帶有集電環(huán)、碳刷等配件,在運(yùn)行過程中需對這些配件進(jìn)行更換或處理,運(yùn)行維護(hù)量大。
    2)轉(zhuǎn)子部分未能完全切除,在轉(zhuǎn)子部分有約160V左右的電壓和380A左右的電流,導(dǎo)致大量的電能無功的消耗在水電阻上。
    3) 由于大量的電能消耗在水電阻上而使水電阻溫度不斷升高,為給水電阻進(jìn)行冷卻,需大量的自來水供給,造成大量的水資源浪費(fèi)。
    4)為給水電阻進(jìn)行冷卻,在水電阻外部使用了一臺(tái)5.5kW和一臺(tái)1.5kW的電機(jī)進(jìn)行電解液和自來水的循環(huán)。
    5)在夏季或廠區(qū)供水壓力低的情況下,常因高溫風(fēng)機(jī)調(diào)速柜內(nèi)水電阻水溫過高(高于60℃時(shí))而切除水電阻,電機(jī)全速運(yùn)行,從而導(dǎo)致風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速失控,影響生產(chǎn)。
2、節(jié)能計(jì)算:
根據(jù)電機(jī)轉(zhuǎn)速與頻率和極數(shù)的關(guān)系,即n=60f(1-s)/p,式中
    n表示電機(jī)轉(zhuǎn)速
    f表示輸入頻率
    s表示電機(jī)轉(zhuǎn)差率
    p表示電機(jī)磁極對數(shù)
    可知,要改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速,可以通過改變電機(jī)極數(shù)和轉(zhuǎn)差率,以及頻率來實(shí)現(xiàn)。變頻調(diào)速就是采用變頻調(diào)速器直接通過改變頻率來改變電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速的。
    由流體力學(xué)知道,風(fēng)機(jī)的流體流量(Q)與轉(zhuǎn)速(n)的一次方成正比,風(fēng)機(jī)的壓力(H)與轉(zhuǎn)速(n)的二次方成正比,風(fēng)機(jī)的功率(P)正比于風(fēng)機(jī)的流量(Q)與壓力(H)的乘積,即風(fēng)機(jī)的功率(P)與轉(zhuǎn)速(n)的三次方成正比。與轉(zhuǎn)速三次方成正比。即
    流量Q ∝ 轉(zhuǎn)速n
    壓力H ∝ 轉(zhuǎn)速n2
    功率 P ∝ 流量Q*壓力H ∝ 轉(zhuǎn)速n3
高溫風(fēng)機(jī)電機(jī)參數(shù):
    功率PN1250kW,
    額定電壓:6kV,
    額定電流:139.5A,
    額定轉(zhuǎn)速:1487r/min,
    功率因數(shù):0.896;
高溫風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù):
    運(yùn)行電流:110A,
    風(fēng)門開度:90%,
    電機(jī)轉(zhuǎn)速:1300 r/min。
工頻運(yùn)行時(shí)的軸功率消耗:
    P1=1.732*U*I*COSφ=1.732*6000*110*0.896 =1024kW,
保守估算變頻改造后的軸功率消耗:
    假設(shè)改造后仍需1300r/min的轉(zhuǎn)速,電機(jī)在額定轉(zhuǎn)速下的功率消耗為1250kW。
    由 式PN/P2=(nN/n2)3
    得 P2= PN (n2/nN)3=1250*(1300/1487)3=827kW
    變頻改造后一小時(shí)的節(jié)電量
    △     P = ( P1P2 )=1024-827=197kW
變頻改造后的節(jié)電率:
    N =( 197/1024)×100% = 19.2 %,
    年節(jié)約電費(fèi)(按80%的運(yùn)轉(zhuǎn)率、單位電價(jià)為0.42元/kWh)計(jì)算:
    年運(yùn)行時(shí)間為365*24*80%=7008小時(shí)
    年節(jié)約電量為197*7008=1380576KWh=138萬度
    年節(jié)約電費(fèi)為:1380576*0.42=552230=57.98萬元
3、改造后預(yù)計(jì)效果:
    根據(jù)以上節(jié)能計(jì)算,很明顯,當(dāng)采用變頻調(diào)速控制后,據(jù)保守估算,節(jié)電率約為15%,除以上明顯的節(jié)能外,使用變頻調(diào)速還具有如下優(yōu)點(diǎn):
    1) 優(yōu)良的調(diào)速性能,完全可以滿足于生產(chǎn)工藝要求。
    2) 甩開了轉(zhuǎn)子部分的集電環(huán)、碳刷等配件,大大降低了運(yùn)行中的維護(hù)量且運(yùn)行可靠。
    3)  沒有了自來水的冷卻這個(gè)環(huán)節(jié),節(jié)約了水資源。以目前水電阻的水消耗來看,一天大約可節(jié)約30T左右用水。按80%的運(yùn)轉(zhuǎn)率(365*80%=292天),0.8元的單位水價(jià)計(jì)算,一年可節(jié)約水費(fèi):30*292*0.8=7008元。
    4) 采用變頻調(diào)速控制后,減少了以前用于外部循環(huán)的5.5kW和1.5kW(共7kW)的電機(jī)消耗。按70%的負(fù)載率(5kW),仍按80%的運(yùn)轉(zhuǎn)率(7000h)、0.40元的單位電價(jià)計(jì)算,一年可節(jié)約電費(fèi):5*7000*0.42=14700元。
    5)實(shí)現(xiàn)了空載軟啟動(dòng),啟動(dòng)峰值電流和時(shí)間大大減少,避免了因大電流造成電機(jī)的絕緣老化及由于大力矩造成的機(jī)械沖擊對電機(jī)壽命的影響,減少電機(jī)的維護(hù)工作量。
    6)避免了大力矩造成的機(jī)械沖擊,減少了機(jī)械的磨損,延長風(fēng)機(jī)葉輪的使用壽命,降低了維護(hù)費(fèi)用。
    7) 系統(tǒng)安全、可靠,控制方便、靈活,自動(dòng)化水平高。
因此,對2號(hào)窯尾高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)行高壓變頻節(jié)能改造是可行的。
二、高溫風(fēng)機(jī)高壓 變頻改造的選擇
    我公司與北京合康億盛科技有限公司在2007年8月15日簽署了一臺(tái)1250kW/6kV的高壓變頻器購銷合同,選用了一套該公司自主研發(fā)和生產(chǎn)的HIVERT-06/154 P變頻器,用于公司2號(hào)窯高溫風(fēng)機(jī)的改造。變頻器為電壓源型,直接“高—高”方式,6kV電壓直接輸入,6kV電壓直接輸出,單元串聯(lián)PWM疊波輸出,每相5單元。功率單元和控制系統(tǒng)之間采用光纖通訊,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)弱電的完全電氣隔離,提高了整個(gè)系統(tǒng)的抗干擾能力。
    變頻器及其工頻旁路開關(guān)由變頻器整體配套提供,主要元器件均采用國際知名廠家產(chǎn)品,所有重要零部件均經(jīng)過嚴(yán)格篩選和100%測試,整機(jī)進(jìn)行空載高壓負(fù)載試驗(yàn)?紤]到變頻器因故障退出運(yùn)行后不影響生產(chǎn),確保系統(tǒng)正常工作,系統(tǒng)旁路選用手動(dòng)旁路柜,當(dāng)變頻器發(fā)生重大故障無法運(yùn)行時(shí),變頻器將立刻分?jǐn)喔邏狠斎,并給出故障報(bào)警,此時(shí)可以通過手動(dòng)旁路柜將電機(jī)投入工頻電網(wǎng)運(yùn)行。
    2007年9月18日設(shè)備到貨,28日變頻器安裝就位。10月1日利用2#窯停窯檢修的機(jī)會(huì),完成了高壓柜到變頻器的連接,柜內(nèi)干式變壓器與功率單元的連線,變頻器與DCS的連接、DCS程序及操作界面和運(yùn)行曲線的制作。10月4日先后對安全上電聯(lián)鎖、變頻器控制柜、空電機(jī)、輕載和重載等進(jìn)行了調(diào)試。
    高壓變頻器調(diào)試正常后,合康公司技術(shù)人員還在現(xiàn)場對高壓變頻器的操作、日常維護(hù)以及易出現(xiàn)的故障等作了詳細(xì)的講解。
三、高溫風(fēng)機(jī)高壓變頻器的運(yùn)行情況
    2號(hào)窯尾高溫風(fēng)機(jī)變頻器于10月5日正式投入運(yùn)行。投運(yùn)后運(yùn)行狀況穩(wěn)定良好、故障率極低、運(yùn)行電流和風(fēng)機(jī)振動(dòng)值均有下降,完全可以滿足于生產(chǎn)工藝控制的要求,具體數(shù)據(jù)詳見下表:
高溫風(fēng)機(jī)高壓變頻節(jié)能改造前后運(yùn)行情況對比
對比內(nèi)容
改造前
改造后
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)
1250~1300
1100~1225
風(fēng)門開度(%)
90%
100%
運(yùn)行電流(A)
輸入側(cè)
120~130
75~105
輸出側(cè)
120~130
110~130
運(yùn)行振動(dòng)值(?)
A通道
4~7
2~5
B通道
3~5
2~3
電機(jī)繞組溫度(℃)
90
60
電機(jī)軸承溫度(℃)
42
27
四、高溫風(fēng)機(jī)高壓變頻器的節(jié)能情況
    高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻節(jié)能改造后,不但在運(yùn)行方面取得良好的效果,作為節(jié)能項(xiàng)目,在節(jié)能方面,其節(jié)能效果非常顯著,根據(jù)改造后一個(gè)月(10月份)的用電量與改造前一個(gè)月(1月份)的用電量進(jìn)行比較,可以看到進(jìn)行變頻節(jié)能改造后,高溫風(fēng)機(jī)明顯的節(jié)能效果,具體數(shù)據(jù)詳見下表:

    從上表可以看出,改造前的1月份與改造后的10月份,其單月產(chǎn)量差不多(10月份比1月份多產(chǎn)熟量717T),停窯時(shí)間都是6天,但1月份的用電量為794060kWH,10月份的用電量為489120kWH,1月份比10月份多用電304940kWH;1月份日平均用電量為25614kWH,10月份日平均用電量為15778kWH,1月份日平均用電量比10月份多9836kWH;1月份(高溫風(fēng)機(jī))平均單位熟料電耗為27.49kWH/T,10月份為16.52kWH/T,1月份(高溫風(fēng)機(jī))平均單耗比10月份多10.97 kWH/T。
按以上數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,則:
高溫風(fēng)機(jī)日節(jié)約電費(fèi)=0.42元/ kWH*9836KWH=4131.32元
高溫風(fēng)機(jī)月節(jié)約電費(fèi)=4131.32元*30 =123933元
高溫風(fēng)機(jī)年節(jié)約電費(fèi)=123933元*12 =1484203.2元
高壓變頻器投資回收期=1395000/1484203=0.94年,即1年就可收回成本。
通過安裝電表實(shí)測,實(shí)際節(jié)電效果比原來的節(jié)能預(yù)估高很多,大大超過預(yù)期果。


五、小結(jié)
    目前,水泥行業(yè)的競爭非常激烈,但關(guān)鍵還是制造成本的競爭。電動(dòng)機(jī)電耗占成本近30%,拖動(dòng)風(fēng)機(jī)用的高壓電動(dòng)機(jī)在電機(jī)中占有很大的比重,因此做好電動(dòng)機(jī)的降耗增效工作就顯得極為重要。對高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)行高壓變頻節(jié)能改造不管從操作、運(yùn)行維護(hù),還是節(jié)能方面都取得了很好的效果,是成功的。國內(nèi)高壓變頻調(diào)速器節(jié)能技術(shù)目前已經(jīng)比較成熟,是水泥廠節(jié)能改造的理想設(shè)備,具有很高的推廣價(jià)值。